山東某電廠冷凝器銅管換不銹鋼管改造方案
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發(fā)布日期:2023-11-25
凝汽器銅管因產(chǎn)品本身的質(zhì)量問題和可能的安裝缺陷,導(dǎo)致凝汽器銅管運行不足半年就出現(xiàn)循環(huán)水泄漏嚴(yán)重、凝結(jié)水水質(zhì)惡化的現(xiàn)象。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),凝汽器黃銅管內(nèi)壁有點蝕穿孔,內(nèi)壁有較普遍的藍(lán)綠色附著物,其腐蝕特點是附著物下產(chǎn)生強烈的局部腐蝕及脫鋅,據(jù)統(tǒng)計泄漏的銅管已達500余根,無規(guī)則分布在A. B側(cè)進水側(cè)和出水側(cè)區(qū)域,并且有繼續(xù)蔓延之勢。
對凝汽器銅管進行抽檢探傷,共檢測銅管1291根,達到凝汽器銅管總數(shù)12904根的10%,其中不合格根數(shù)為192根,占抽檢銅管總數(shù)的14.87%,超過抽檢銅管總數(shù)的10%以上,表明該凝汽器已不能滿足機組的安全和經(jīng)濟運行的要求。
為保證機組的安全運行,經(jīng)過電廠和山東電力研究院的專業(yè)技術(shù)人員的全面考察、分析、論證,通過了對凝汽器銅管更換不銹鋼管的改造方案。該設(shè)備目前改造已經(jīng)完成,運行情況良好,試驗結(jié)果也驗證了改造方案的正確性。
一、改造方案制定
銅管和不銹鋼管各有其特點:銅管的傳熱性能好、造價低,但容易腐蝕、結(jié)垢,造成泄漏和傳熱性能下降,導(dǎo)致有效使用壽命降低;不銹鋼管的抗腐蝕和耐沖刷的性能比較好、表面清潔度高、壽命長,運行和維護費用較低,但傳熱性能差、造價高、一次性投資較多。
1.1、傳熱性能
冷卻管材料由不銹鋼代替海軍銅時,其傳熱變化為:傳熱管汽側(cè)放熱條件無變化;水側(cè)由于管內(nèi)徑變化,管內(nèi)流速變化,水側(cè)換熱系數(shù)改變;傳熱管的材料和壁厚引起的管壁熱阻變化,傳導(dǎo)換熱系數(shù)變化。
更換不銹鋼管后,采用原有的管板和隔板,循環(huán)水系統(tǒng)不進行改造。經(jīng)計算在不同的循環(huán)水量下,不誘鋼的傳熱系數(shù)比銅管的傳熱系數(shù)低8%-15%,影響真空0.2-0.5kPa。根據(jù)凝汽器運行特性,更換管材對真空的影響主要表現(xiàn)在夏季,其它季節(jié)的影響較小。另外,由于銅管凝汽器的設(shè)計存在3%左右的面積富裕量,不銹鋼凝汽器在冷卻面積上是能夠滿足設(shè)計要求的。
1.2、運行因素的影響
在運行一段時問以后,銅管比不銹鋼管更容易結(jié)垢(且結(jié)垢后不容易潔理)。由于結(jié)垢的影響,銅管凝汽器的換熱系數(shù)下降較快(有資料表明,運行一年后,銅管凝汽器的換熱系數(shù)下降20%左右),不銹鋼管則不易結(jié)垢,結(jié)垢后也可以采用多種措施除垢。在相同的運行條件下,受結(jié)垢影響,銅管凝汽器換熱性能沒有明顯的優(yōu)勢。
1.3、可靠性
不銹鋼管的材質(zhì)較銅管好,安裝工藝的可靠性比銅管高,因此在運行過程中不易發(fā)生泄漏、堵管等質(zhì)量問題。減少了凝汽器的運行和維護費用,最保守的估計,每年可節(jié)約12萬元的藥品費用。
1.4、投資對比
按照目前的市場價格,更換銅管凝汽器的改造費用224萬元,而相應(yīng)采用TP304不銹鋼管凝汽器的改造費用為256萬元,TP316不銹鋼管凝汽器295萬元。盡管更換不銹鋼管一次性投資較大,但不銹鋼管的使用壽命長、維護費用低,因此,折合到使用年限內(nèi)的投資,采用不銹鋼管仍是較好的選擇。
1.5、實際運行性能對比
安徽淮北電廠是較早采用不銹鋼管對凝汽器進行改造的電廠,運行已有3年,沒有進行性能試驗,但從同期運行數(shù)據(jù)對比可以看出,換熱性能略有降低,凝汽器端差稍高,但對凝汽器的真空影響不是很大。
綜合考慮,選用如下方案
選用TP304不銹鋼管(焊接管)替換原凝汽器的HSn-70-1冷凝管,規(guī)格分別為25 x 0.6 x 7600和25 x 0.7 x 7600(用于迎汽區(qū)及抽空氣區(qū)),其數(shù)量應(yīng)在12904根的基礎(chǔ)上有2-3%的裕量。
二、管材供貨及驗收要求
供方對管材的生產(chǎn)、檢驗、包裝和保管應(yīng)符合ASTM249-98. A450. A262及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(本規(guī)范另有規(guī)定除外),并提供各項指標(biāo)檢驗報告及產(chǎn)品合格證。
2.1、凝汽器冷凝管必須采取100%在線渦流探傷檢查并符合質(zhì)量要求。渦流探傷頻率:30kHz;參考缺陷:120°的3個鉆孔,孔徑<0.8mm;孔距>500mm:驗收標(biāo)準(zhǔn):K<0.8;渦流探傷儀舟檢測50根冷凝管或工作4小時和每班開始、結(jié)束時必須用標(biāo)準(zhǔn)參考缺陷樣管進行校驗。
2.2、不銹鋼冷凝管在焊接后需立即進行在線鼓終熱處理(熱處理最低溫度為1050℃),熱處理方式為氣體保護下光亮退火。
2.3、在不銹鋼冷凝管現(xiàn)場交付時須提供該批不銹鋼冷凝管的爐批號、化學(xué)成分報告(每爐鋼取一根不銹鋼管進行成分分析)和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗記錄,拉伸性能、硬度、反向彎曲、壓扁、卷邊等試驗記錄;必要時應(yīng)提供原始記錄數(shù)據(jù)。
2.4、供貨方應(yīng)提供進行選材和質(zhì)n.檢驗的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2.5、使用部門在驗收管材時.對一些必要的復(fù)核項目,應(yīng)進行抽查檢驗。重點檢驗的項目如下:管材的化學(xué)成份。管材尺寸及其允許偏差、管材的橢圓度和彎曲度等。管材內(nèi)外表面的目視檢查:成品不銹鋼管的兩端面須光滑而無毛口,管子彎曲度在每900mm長度上不得超過0. 8mm。按《火力發(fā)電廠凝汽器管選材導(dǎo)則》DL/T712-2000有關(guān)內(nèi)容進行要嚴(yán)格按規(guī)程予以驗收。機械試驗:拉伸試驗、壓扁試驗、翻邊試驗、反向彎曲試驗、硬度試驗、水壓或無損檢測試驗、晶間腐蝕試驗等。按AST11 A249規(guī)定管子在焊接后,最終熱處理之前鋼管應(yīng)進行冷加工。
三、安裝要求
3.1、凝汽器不銹鋼管的安裝必須符合中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL5011-02《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范一汽輪機篇》的相關(guān)內(nèi)容。
3.2、參加換管的施工、檢驗、試驗人員必須是熟悉該項工作的熟練工作人員。必須使用專用工器具(如脹管機、切管刀、管端銑平刀、引管器等)、符合要求的測量工具、配備相關(guān)的試驗器械。
3.3、安裝施工前,按照施工方案中的脹管工藝進行脹管試驗,拉脫力不小于原銅管的拉脫力。施工過程中,施工方必須接受技術(shù)部門的監(jiān)督。
3.4、更換過程中,脹管施工必須分區(qū)進行,防止管板變形。凝汽器管板必須開一道U型槽。不銹鋼冷凝管在脹管過程中不得出現(xiàn)過脹或欠脹,每根冷凝管的補脹次數(shù)不得超過兩次。
3.5、施工、檢查、檢驗、試驗及其它有關(guān)記錄應(yīng)齊全、完整、清晰。安裝完成后,全部管口的外觀應(yīng)均勻一致,翻邊須光滑、平整,高度適中,不得存在毛刺、皺折和裂紋。
3.6、水壓試驗:水位高度為高于凝汽器頂排冷凝管100cm以上,時間保持24小時后進行檢查,冷凝管及脹口須無滲漏現(xiàn)象。
四、凝汽器支撐彈簧調(diào)整
凝汽器改造后,由于不銹鋼管壁厚減小,凝汽器重量減輕,影響低壓缸向上移位,很容易引起轉(zhuǎn)子振動,故對凝汽器支撐彈簧調(diào)整,調(diào)整員由試驗確定。
五、改造前后凝汽器重要數(shù)據(jù)對比分析
5.1、改造前后凝汽器運行參數(shù)對照表為了比較凝汽器改造前后性能的變化,在凝汽器改造前、后分別進行了性能試驗,試驗的計算結(jié)果。
5.2、數(shù)據(jù)分析
(1)凝汽器傳熱端差:改造后凝汽器的端差最大5.05℃,最小3.95℃,其平均值和改造前相比稍有增大,但仍滿足原凝汽器的設(shè)計要求,說明凝汽器的換熱性能還是比較好的。
(2)循環(huán)冷卻水的溫升:改造后循環(huán)水溫升變小了,其主要原因是循環(huán)水泵改造后流最比原來增大了,其次是本次試驗的環(huán)境溫度和改造前相比溫度較低,這從另外一個側(cè)面也說明凝汽器的換熱性能沒有發(fā)生大的變化。
(3)凝汽器的傳熱系數(shù):從計算的結(jié)果來看,改造后的凝汽器的總的傳熱系數(shù)比原來下降了,在不同的循環(huán)水流旱下分別下降1.53%-15.48%不等,主要是兩個方面引起的,一個方面不銹鋼管的導(dǎo)熱系數(shù)比銅管的導(dǎo)熱系數(shù)要低很多,另一個方面不銹鋼管的壁厚比銅管的壁厚薄(原來1mm,現(xiàn)在0.6-0.7mm),因此不銹鋼管水側(cè)通流面積增大了,相應(yīng)循環(huán)水的流速變小,引起對流換熱系數(shù)變小。
(4)還可以石出,隨著管內(nèi)循環(huán)水流速的增大,換熱系數(shù)的減小程度越小,當(dāng)循環(huán)水流速接近或超過設(shè)計的速度時,換熱系數(shù)減小的就不明顯,當(dāng)循環(huán)水的流速為2. 280m /s時,其傳熱系數(shù)達到了3464 W /(m2℃),和設(shè)計工況下的傳熱系數(shù)(3159W / (m2℃))相比還增大了。這說明循環(huán)水的流速對不銹鋼管凝汽器的傳熱系數(shù)的影響非常敏感。
六、結(jié)論
6.1、通過凝汽器改造前后的性能試驗結(jié)果對比和近期運行情況石,本臺凝汽器不銹鋼管代替銅管的改造是成功的,值得推廣。
6.2、不銹鋼管具有優(yōu)良的耐腐蝕性、耐高速水流的沖刷性和抗氣蝕性將很大程度地提高冷卻管的壽命,從而相應(yīng)提高凝汽器的壽命;
6.3、不銹鋼管開槽脹接工藝手段大大降低了凝汽器泄漏的可能性,凝汽器的無泄漏、長期安全運行,可避免機組因凝汽器原因而帶來的停機、檢修等額外損失。因此,從長期安全運行經(jīng)濟角度上看,不銹鋼管凝汽器是我國凝汽器發(fā)展的一個趨勢。
七、日常維護及注意事項
7.1、要避免冷卻水長期低流速運行或長期停留在凝汽器內(nèi),否則可能降低不銹鋼管的耐腐蝕性,流速還對不銹鋼的點蝕電位、維鈍電流有較大影響,更重要的是降低了凝汽器的換熱性能。
7.2、不銹鋼也存在微生物腐蝕,故冷卻水殺菌滅藻問題應(yīng)高度重視。
7.3、不銹鋼管凝汽器應(yīng)同樣重視防止結(jié)垢,膠球清洗裝置要正常投運,并確保膠球回收率。
7.4、水處理的藥劑很多,在選擇時應(yīng)考慮其對不銹鋼耐蝕性能的影響,必要時應(yīng)做試驗確定。
7.5、由于不銹鋼對Cl-比較敏感,為了有效防止氯化物污染,禁止使用潤滑劑,合成清洗劑和漂清水等,以減少成品管子表面殘余的氯化物。這些措施將使管子受應(yīng)力腐蝕而破損的機率降到最小。運行過程中要嚴(yán)密監(jiān)視其含量。